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——记攀钢朱矿采矿车间71#电铲 _#K!@KNr
攀钢 吴丹 )$plV>w6
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10月31日,是电铲大班张榜公布各机台10月份生产指标完成情况的日子。 ~7A7ipD
“这个月的明星机台,会花落谁家?会不会又是71#电铲?”大家好奇的跟在电铲大班副班长易荣华身后,希望能尽快看到他贴在“班组文化园”上的产量公示。 )h=_fd
“啊,真的又是71#电铲!”82#电铲司机刘晓东首先发出感叹。 &A{t3t=
“罗师傅,你们铲真牛,又拿了第一名!恭喜恭喜!”63#电铲司机长陈刚对站在旁边一起看公示的71#司机长罗梅生说道。 lfR Z#jj
这是71#电铲今年第5次获单机月产全班第一,同时创下连续第4个月年累计产量全班第一,罗梅生自豪地告诉笔者,取得这样的成绩是得益于机台职工的齐心协力! X?,-UZh>Or
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打铁还需榔头硬 cnA;Pv
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“我们家老罗最大的优点就是肯学习,打年轻那会他就爱看书,现在都50多岁的人了,还是喜欢看书,有时候下班到家,先不去洗澡吃饭,却把技术书找出来,架个老花镜在窗户下面看得一板一眼,说是在班上又遇到技术难题了,需要琢磨琢磨。”说起罗梅生,在一旁的罗大嫂李朝霞总是那么意犹未尽。 ]7s^
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“我们的195B型电铲,是从美国BI公司引进的技术,由于它使用的是圆铲杆和柔性推压技术,与传统的WK-4B电铲存在很大的差别,很多机构都不一样,虽然我已经开了五、六年,但是感觉还没把它吃透,还得坚持学啊”。罗梅生在一旁解释道。1982年毕业于攀矿技校采矿专业的罗梅生,在电铲岗位上先后带出8个徒弟,他们中有的成了工人技师,有的成了管理骨干,他自己也成为一名操作经验丰富、管理能力突出的优秀司机长,曾多次荣获矿、公司的先进个人。 JHiMy6S<
71#电铲的职工说起罗梅生,无不翘起大拇指,都说能够跟他在一个机台上班,是大家的福气。为了让机台职工能准确掌握电铲油路系统的分布及走向,罗梅生利用作业间隙将电铲上的所有润滑管路及润滑点全部清理出来,绘制成电铲润滑系统网络图,并将每个润滑点的位置及注油周期一一进行标注,以确保电铲润滑到位、机构性能良好。 RSS=a9a)
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齐心协力创高产 Blw 3,~B.]
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在71#电铲,你总看见这样的情形:无论遇到什么困难,大家总是齐心协力、互帮互助干工作。比如机台的维护区,大家都能相互关照,今天我的生产任务少,就利用待车时间抓紧把自己的维护区搞好,如果还有时间就再帮其他司机搞维护;明天他在下班时见拉门绳快断了,赶紧挤出时间在交班之前更换好,确保下一个人接班就能干活;后天你家里有个急事需要换班,没问题,只要你把换班手续办齐全,我来帮你上...... 罗梅生动情地告诉笔者:“我们71#电铲的职工,最让人感动的就是团结!从来没有哪个在背后发牢骚、说怪话,搞不利于团结的“窝里斗”。 :BosK-G<q
工作中,大家逐渐养成了一个良好的习惯,做到白班尽量为夜班做好生产准备工作,捣好电缆、摆好大块、扫平工作面,下班前将司机室打扫干净、为下个班提前烧好开水,创造一个干净舒适的工作环境。正是这种“互帮互助、团结一致”的团结氛围,让机台职工心往一处想、劲往一处使,形成一股强大的合力。他们4个人干8个人的活,舍不得浪费一分一秒装车时间,就连搞维护也是利用吃饭和交接班时间进行,取得了令其他机台职工羡慕不已的好成绩。10月份创下单机产量24.3万吨,1至10月份累计完成铲装量193.4万吨,在全班19台电铲中排名第一。 `v-<&>
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集思广益降成本 .;"VI|9
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“有干劲就洒下汗水,有知识就献出智慧”。该铲司机金宪利说。他是这样说的,也是这样干的。上班他总是细心观察工作中出现的异常状况,及时提出改进措施。一次,他在配合维修人员更换提升制动器摩擦片时,发现这种摩擦片叶片较小,铆接后一旦出现磨损掉块,就很容易掉块加剧其他摩擦片的磨损。于是他建议将该摩擦片换成大片,且为每台195B电铲配备一套内六轮扳手,方便电铲司机及时对制动器摩擦片间隙进行调整,有效延长了摩擦片的使用寿命,每年节约摩擦片36块,节约成本3.96万元。 il*'^4pR
在71#电铲上有一个小本子,上面不仅清清楚楚地记载着车间和大班下达的工作指令与要求,还密密麻麻地写满了工作中遇到的各种困难和解决方法。在今年10月17日夜班,71#电铲出现了一个怪毛病,总是反复出现热继电器动作,全铲突然无直流掉总激磁的现象,上夜班的向良军凭自己多年上班的经验和肉眼无法判断故障在哪里,只好汇报调度室安排电工来处理。经过2个多小时的查找,原来是右回转通风机接线盒内一颗螺栓松动串出,电铲作业时震动,螺栓就搭铁短接,导致热继电器动作;停铲后震动消失,电铲又能重新启动工作,这是一个特别隐蔽的软故障。第二天交班时,向良军将此事告诉罗梅生,他便立即将它记录在记事本上,以便大家在以后的工作中遇到类似的故障就知道如何处理了。 _B]!/A3
就这样,大家将工作中遇到的困难及解决办法及时梳理出来,先后提出了“在195B电铲大架上焊脚踏板、更改轨板销轴形状等19条合理化建议,被采纳实施11条,节约成本31.14万元。正是他们坚持不懈地开展这种小改小革、自检自修和维护保养工作,才使71#电铲始终处于最佳状态,单位故修时间仅为2:37小时/万吨,远远低于其他195B电铲。 zryVYyu
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又见吴丹老师作品。